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一种绿色环保且高CO2产量的低温甲醇洗工艺的制作方法

2021-08-24 16:03:00 来源:中国专利 TAG:甲醇 低温 气体 绿色环保 净化
一种绿色环保且高CO2产量的低温甲醇洗工艺的制作方法

本发明涉及一种绿色环保且高co2产量的低温甲醇洗工艺,属于煤化工中的气体净化领域。



背景技术:

随着经济的发展,近年来我国的能源消耗总量逐年增长,而其中煤资源的消耗占了50%以上。煤化工主要包括煤的气化、液化、干馏,以及焦油加工和电石乙炔化工等。煤的气化在煤化工中占有重要地位,用于生产各种气体燃料,是洁净的能源。在煤制气的过程中不可避免会产生一些杂质气体。因此,气体净化是煤化工产业中重要的一环。

在煤化工行业中,气体净化的主要是将co2、h2s、cos等从co和h2中分离出来并加以回收。低温甲醇洗法作为一种能同时完成脱碳和脱硫目标的工艺,具有高效、经济的优势,被广泛应用于煤化工的气体净化行业中。

传统的低温甲醇洗流程如图1所示,其大致流程如下,富甲醇通过分流器,一部分从t01塔中进入,剩余部分送入t02下段,在t01塔顶得到co2产品气,塔底的液体进入到t02上段进行气提。t02塔顶气体送入t03洗涤后,排出废气,塔底液体送入甲醇热再生塔,得到贫甲醇再送入吸收塔做循环吸收剂,在t02塔底通入n2,进一步加强co2的解吸,减小塔底液体中co2的含量。水从t03上部进入,吸收废气中的杂质,使废气符合排放标准,塔底得到的废水再送入t04中进行甲醇和水的分离,最终在塔底得到符合排放标准的废水。

上述传统低温甲醇洗流程存在以下缺点:

(1)在co2解吸塔中没有将富碳甲醇和富硫甲醇进行分段解吸,只解吸了少量的co2,未能利用半贫甲醇的优势;

(2)气提塔采用n2气提,不仅增加了物耗,而且使废气中掺杂了n2,不方便进行co2的回收,增加了碳的排放,减小了co2的产量;

(3)甲醇脱水塔塔底的废水没能得到利用,直接排放增加了环境的压力的同时也增加了废气洗涤塔中水的用量。



技术实现要素:

为了解决上述的缺点,本发明的目的在于提供一种绿色环保且高co2产量的低温甲醇洗工艺方法。

为了实现上述发明目的,本发明采用的技术方案如下:一种绿色环保且高co2产量的低温甲醇洗工艺,该工艺中涉及的装置包括co2解吸塔t01、气提塔t02、废气洗涤塔t03、甲醇脱水塔t04和闪蒸罐v01;其特征在于将co2解吸塔t01从上至下分成两段,上段塔底的半贫液甲醇i分成2股,一股i1送入气提塔t02上段塔顶,另一股i2作为吸收剂采出;将气提塔t02从上至下分成两段,上段塔底的富甲醇j通入到闪蒸罐v01中,闪蒸罐v01的底部液体送入气提塔t02的下段上部,闪蒸罐v01的顶部气体送入到co2解吸塔t01下段底部;将废气洗涤塔t03塔顶的气体d中的第一股气体d1通入到气提塔t02塔底;将甲醇脱水塔t04塔底的废水中的第一股废水g1通入到废水洗涤塔t03顶部;将进料的富碳甲醇a1分成两股,一股送入co2解吸塔t01的上段顶部,另一股送入co2解吸塔t01的下段顶部。富硫甲醇a2从下段顶部进入,在解吸塔的上段顶部得到co2的产品气。

优选进料的富碳甲醇a1摩尔含量的70%~85%送至co2解吸塔t01的上段顶部,剩余部分送至下段顶部。

优选co2解吸塔t01上段塔底出的半贫液甲醇i摩尔含量的65%~80%的第二股半贫液甲醇i2作为吸收剂采出送入吸收塔顶部进行循环利用,剩余部分第一股半贫液甲醇i1送至气提塔t02上段顶部,下段底部得到溶液送入到气提塔上段顶部。

优选将废气洗涤塔t03塔顶废气d摩尔含量的50%~80%第一股废气d1送入到气提塔t02塔底,剩余部分第二股废气d2直接排出。

优选将甲醇脱水塔t04塔底的废水g摩尔含量的65%~90%的第一股废水g1通入到废水洗涤塔t03顶部,剩余第二股废水g2直接排出。

co2解吸塔分2段,富碳甲醇通过分流器分别从上段顶部和下段顶部进入,上段底部得到的半贫液甲醇部分,剩余部分送入气提塔上段顶部,气提塔分为2段,上段顶部得到的气体送入洗涤塔底部,上段塔底的液体送入闪蒸罐中,闪蒸完的气体送入co2解吸塔底部,液体送入气提塔下段顶,其中甲醇脱水塔和废气洗涤塔顶部的气体都通入气提塔下段的底部,进一步解吸出甲醇溶液中的co2。

甲醇脱水塔塔底得到的废水送入洗涤塔的上部,作为废气的洗涤剂,减小水的用量和废水的排放。

传统工艺只将富甲醇的一部分送入解吸塔,解吸出少部分co2;气提塔采用n2气提,不仅增加了物耗,而且使废气中掺杂了n2,增加了碳的排放;甲醇脱水塔塔底的废水没能得到利用,直接排放增加了环境的压力的同时也增加了废气洗涤塔中水的用量。

相比于传统的低温甲醇洗流程,本发明做了以下改动,具有的优点如下:

(1)首先,将富碳甲醇和富硫甲醇分别送入co2解吸塔的上段和下段,充分解吸co2的同时,可以得到半贫液甲醇溶液,送至吸收塔顶部循环利用;

(2)然后,用废气洗涤塔顶的气体取代传统工艺的n2,将洗涤完的废气直接通入到气提塔的底部,一方面减小了外部n2的物耗,另一方面避免引入新的杂质气体,可以循环解吸出系统中的co2气体,增加co2产品气的同时,也减小了废气的排放,保护了环境;

(3)最后,将甲醇脱水塔塔底得到的废水送入洗涤塔的上部,作为废气的洗涤剂,节约洗涤水用量的同时也减少了废水的排放。

附图说明

图1为传统低温甲醇洗工艺流程图;

图2为本发明所提供的新型低温甲醇洗工艺流程图;其中t01:co2解吸塔,t02:气提塔,t03:废气洗涤塔,t04:甲醇脱水塔v01:甲醇/co2闪蒸罐a:富甲醇,a1:富碳甲醇,a2:富硫甲醇,b:co2产品气,c:气提塔下段塔底富硫甲醇,d:废气,d1:第一股废气,d2:第二股废气,e:水,f:吸收塔塔底废水,g:废水,g1:第一股废水,g2:第一股废水,h:氮气,i:半贫液甲醇,i1:第一股半贫液甲醇,i2:第二股半贫液甲醇,j:气提塔上段塔底富甲醇。

具体实施方式

以下结合实施例对本发明作进一步详细的描述。但本发明的实施方案不限于此,对于未标注明的工艺参数可参考常规技术。以下实施例的工艺流程图如图2所示。

对比例1

40℃,3.08mpa,17797.8kmol/h含有20.35%的co,44.05%h2,34.92%co2,0.15%h2s,0.01%cos,0.31%n2,0.12%h2o,0.08%ar的原料气,富甲醇溶液为44096.6kmol/h含有0.06%h2,0.04%co,13.98%co2,0.06%h2s和85.85%ch3oh进入到co2解吸塔t01和气提塔t02中。在co2解吸塔t01塔顶得到了2431.1kmol/h的co2含量大于98.5%的产品气,在气提塔t02底部通入1200kmol/h的n2,在废气洗涤塔t03塔顶得到了4954.6kmol/h含有74.08%co2,23.98%n2的废气。在洗涤塔塔顶t03通入500kmol/h的水,最终在甲醇脱水塔t04塔底得到了441.3kmol/h的杂质含量小于100ppm的废水。

实施例1

40℃,3.08mpa,17797.8kmol/h含有20.35%的co,44.05%h2,34.92%co2,0.15%h2s,0.01%cos,0.31%n2,0.12%h2o,0.08%ar的原料气,25706.3kmol/h含有13.33%co2,86.46%ch3oh的富碳甲醇摩尔含量的70%的溶液送入co2解吸塔t01上段,剩余部分送入下段,18431.5kmol/h含有20.11%co2,0.14%h2s,79.48%ch3oh的富硫甲醇直接送入co2解吸塔t02下段。在co2解吸塔t01上段底部得到17040.4kmol/h含有8.57%co2,91.30%ch3oh的半贫液甲醇,其中摩尔含量65%作为吸收剂采出,剩余部分送入气提塔t02上段顶部。废水洗涤塔塔t03顶得到3086.0kmol/h的co2含量大于98%的废气,其中摩尔含量50%送入到气提塔t02底部来替代原工艺的n2,剩余的部分作为废气排放,最终在co2解吸塔t01顶得到4672.2kmol/h的co2含量大于99%的产品气。在洗涤塔t03塔顶通入500kmol/h的水,最终在甲醇脱水塔t04塔底得到了461.0kmol/h杂质含量小于100ppm的废水,其中摩尔含量65%送入到洗涤塔t03塔顶,剩余部分当做废水排放。

最终,与对比例1相比,co2产量增加了92%,废气的排放减少了69%,水用量减少60%。

实施例2

40℃,3.08mpa,17797.8kmol/h含有20.35%的co,44.05%h2,34.92%co2,0.15%h2s,0.01%cos,0.31%n2,0.12%h2o,0.08%ar的原料气,32277.4kmol/h含有16.77%co2,83.05%ch3oh的富碳甲醇摩尔含量的85%的溶液送入co2解吸塔t01上段,剩余部分送入下段,11661.0kmol/h含有23.77%co2,0.22%h2s,75.75%ch3oh的富硫甲醇直接送入co2解吸塔t01下段。在co2解吸塔t01上段底部得到25545.4kmol/h含有10.67%co2,89.20%ch3oh的半贫液甲醇,其中摩尔含量80%作为吸收剂采出,剩余部分送入气提塔t02上段顶部。废水洗涤塔t03塔顶得到2896.4kmol/h的co2含量为98%的废气,其中摩尔含量80%送入到气提塔t02底部来替代原工艺的n2,剩余的部分作为废气排放,最终在co2解吸塔t01塔顶得到5635.7kmol/h的co2含量大于99%的产品气。在洗涤塔t03塔顶通入500kmol/h的水,最终在甲醇脱水塔t04塔底得到了459.6kmol/h杂质含量小于100ppm的废水,其中摩尔含量90%送入到洗涤塔t03塔顶充当洗涤水,减小了废水的排放。

最终,与对比例1相比,co2产量增加了132%,废气的排放减少了88%,水用量减少83%。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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