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一种低成本、高效化LF精炼方法与流程

2022-12-20 00:57:48 来源:中国专利 TAG:
一种低成本、高效化lf精炼方法
技术领域
1.本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种低成本、高效化lf精炼方法。


背景技术:

2.lf精炼作为高品质钢冶炼的一个必有工序,上启转炉,下承rh精炼或者连铸,肩负着钢水脱硫、去除夹杂物和提升温度等众多职能,也越来越受到炼钢从业人员的重视。lf精炼作为转炉与连铸生产的中间换件,肩负着承上启下的关键作用,一方面,lf精炼需要对转炉处理后的钢水进一步脱氧、造渣促进夹杂物的祛除、成分微调等;另一方面,又要兼顾连铸浇铸需要,完成钢水温度的提升。所以说,lf精炼低成本高效化生产是炼钢全流程生产关键。
3.在lf精炼过程中,常规的操作是,钢水进站后,测温、取样,然后加入石灰、碳化硅等造渣料进行造渣,电极开始对钢水进行加热。待升温一段时间后,再次测温、取样,然后加入合金进行成分微调,电极再次对钢水进行升温操作。如此往复,通常需要3-5次的升温与加料调整,于生产效率来说,是很大的不利。因此,如何提升lf精炼过程效率,实现低成本控制,是摆在每一个炼钢技术人员面前的课题。
4.专利cn202110662389.6提供了一种方坯lf精炼用埋弧的精炼渣及其生产工艺及设备,利用造渣剂优化实现最佳加热过程中最佳埋弧效果,目的是提升加热效率,而未从根本上解决lf精炼效率提升的问题。
5.专利cn202111278884.3公开了一种高废钢比的lf炉精炼方法,主要针对高废钢比下的lf精炼操作提升,但未涉及炼钢整体工序衔接及流程优化,在炼钢效率提升方面效果不明显。


技术实现要素:

6.为解决上述技术问题,本发明提供一种低成本、高效化lf精炼方法。本发明所采取的技术方案是:(1)转炉出钢后,采用大流量吹氩5~10min,确保合金完全融化,钢水温度充分均匀后完成测温、取样;(2)精炼钢水进站后,按照成品成分目标要求配加合金,同时进行造渣,然后下电极全程一次升温到位,钢水升温的目标温度按照高于钢种液相线90~150℃控制,升温完毕后,测温、取样;若钢水实测温度-目标温度的下限值>50℃,则软吹氩气10~15min;若30℃≤钢水实测温度-目标温度的下限值≤50℃,则软吹氩气5~10min;其他情况不进行软吹,直接出钢。
7.所述步骤(1),转炉出钢后氩气流量为100l/min~300l/min。
8.所述步骤(2),精炼钢水进站的温度比转炉出站钢水的温度低10~15℃。
9.所述步骤(2),钢水升温的目标温度按照如下控制:转炉双联法炼钢时,钢水升温
的目标温度按照高于钢种液相线130~150℃控制;转炉单联法炼钢时,钢水升温的目标温度按照高于钢种液相线90~110℃控制。
10.上述低成本、高效化lf精炼方法,适用于公称容量为80~260t钢包的精炼。
11.常规的lf精炼处理工艺,多次分步加热与合金微调,严重制约生产效率的提高。本发明通过转炉大流量、长时间吹氩后取样,成分可以很好地代表钢水真实成分,同时根据温度目标,集中一次加料升温,并在完成处理后,根据温度超出量的不同而采取不同的控制措施,不仅避免多次加料升温造成的成本浪费,而且生产效率提高了5-15%,连铸中包温度、非金属夹杂物等各项指标完全满足钢种标准要求。
12.本发明可实现低成本、高效化lf精炼,能够规模化应用于炼钢过程中,操作简便、效果稳定。相比传统炼钢工艺,本发明可有效提高lf精炼效率,降低生产成本,提升产品的质量及社会、经济效益。
具体实施方式
13.以公称容量为80~260吨的钢包精炼为例,对本发明作进一步详细的说明。
14.实施例1在公称容量为80吨的lf钢包炉上,冶炼钢种为ml08al的低碳钢(单联工艺),转炉出完钢后吹氩5.5min,氩气流量100l/min,合金完全融化,钢水温度充分均匀后完成测温、取样。lf精炼钢水进站的温度比转炉出站钢水的温度低10℃,在钢水进lf精炼后,直接按照成品成分目标要求配加合金,同时加石灰、碳化硅等造渣量进行造渣,然后下电极全程一次升温到位,钢水升温的目标温度按照高于钢种液相线90~110℃控制,升温完毕后,测温、取样。钢水实测温度在液相线上145℃,钢水实测温度-目标温度的下限值=55℃,钢水吹氩14min后,上连铸浇铸,浇铸过程控制良好,中包过热度满足浇铸要求,成品非金属夹杂物检测符合钢种要求。lf精炼效率较常规的操作提升5%。
15.实施例2在公称容量为120吨的lf钢包炉上,冶炼钢种为35d的中碳钢(单联工艺),转炉出完钢后吹氩6min,氩气流量150l/min,合金完全融化,钢水温度充分均匀后完成测温、取样。lf精炼钢水进站的温度比转炉出站钢水的温度低12℃,在钢水进lf精炼后,直接按照成品成分目标要求配加合金,同时加石灰、碳化硅等造渣量进行造渣,然后下电极全程一次升温到位,钢水升温的目标温度按照高于钢种液相线90~110℃控制,升温完毕后,测温、取样。钢水实测温度在液相线上155℃,钢水实测温度-目标温度的下限值=65℃,钢水吹氩12min后,上连铸浇铸,浇铸过程控制良好,中包过热度满足浇铸要求,成品非金属夹杂物检测符合钢种要求。lf精炼效率较常规的操作提升8%。
16.实施例3在公称容量为150吨的lf钢包炉上,冶炼钢种为u71mn的高碳钢(双联工艺),转炉出完钢后吹氩6min,氩气流量180l/min,合金完全融化,钢水温度充分均匀后完成测温、取样。lf精炼钢水进站的温度比转炉出站钢水的温度低13℃,在钢水进lf精炼后,直接按照成品成分目标要求配加合金,同时加石灰、碳化硅等造渣量进行造渣,然后下电极全程一次升温到位,钢水升温的目标温度按照高于钢种液相线130~150℃控制,升温完毕后,测温、取样。钢水实测温度在液相线上184℃,钢水实测温度-目标温度的下限值=54℃,钢水吹氩
15min后,上连铸浇铸,浇铸过程控制良好,中包过热度满足浇铸要求,成品非金属夹杂物检测符合钢种要求。lf精炼效率较常规的操作提升10%。
17.实施例4在公称容量为180吨的lf钢包炉上,冶炼钢种为u75v的高碳钢(双联工艺),转炉出完钢后吹氩10min,氩气流量200l/min,合金完全融化,钢水温度充分均匀后完成测温、取样。lf精炼钢水进站的温度比转炉出站钢水的温度低14℃,在钢水进lf精炼后,直接按照成品成分目标要求配加合金,同时加石灰、碳化硅等造渣量进行造渣,然后下电极全程一次升温到位,钢水升温的目标温度按照高于钢种液相线130~150℃控制,升温完毕后,测温、取样。钢水实测温度在液相线上125℃,钢水实测温度-目标温度的下限值=-5℃,直接上连铸浇铸,浇铸过程控制良好,中包过热度满足浇铸要求,成品非金属夹杂物检测符合钢种要求。lf精炼效率较常规的操作提升15%。
18.实施例5在公称容量为260吨的lf钢包炉上,冶炼钢种为37mn5的中碳钢(单联工艺),转炉出完钢后吹氩8min,氩气流量230l/min,合金完全融化,钢水温度充分均匀后完成测温、取样。lf精炼钢水进站的温度比转炉出站钢水的温度低15℃,在钢水进lf精炼后,直接按照成品成分目标要求配加合金,同时加石灰、碳化硅等造渣量进行造渣,然后下电极全程一次升温到位,钢水升温的目标温度按照高于钢种液相线90~110℃控制,升温完毕后,测温、取样。钢水实测温度在液相线上120℃,钢水实测温度-目标温度的下限值=30℃,钢水吹氩8min后,上连铸浇铸,浇铸过程控制良好,中包过热度满足浇铸要求,成品非金属夹杂物检测符合钢种要求。lf精炼效率较常规的操作提升9%。
19.实施例6在公称容量为120吨的lf钢包炉上,冶炼钢种为900a的高碳钢(双联工艺),转炉出完钢后吹氩9min,氩气流量250l/min,合金完全融化,钢水温度充分均匀后完成测温、取样。lf精炼钢水进站的温度比转炉出站钢水的温度低10℃,在钢水进lf精炼后,直接按照成品成分目标要求配加合金,同时加石灰、碳化硅等造渣量进行造渣,然后下电极全程一次升温到位,钢水升温的目标温度按照高于钢种液相线130~150℃控制,升温完毕后,测温、取样。钢水实测温度在液相线上162℃,钢水实测温度-目标温度的下限值=32℃,钢水吹氩10min后,上连铸浇铸,浇铸过程控制良好,中包过热度满足浇铸要求,成品非金属夹杂物检测符合钢种要求。lf精炼效率较常规的操作提升10%。
20.实施例7在公称容量为80吨的lf钢包炉上,冶炼钢种为45g的中碳钢(单联工艺),转炉出完钢后吹氩10min,氩气流量280l/min,合金完全融化,钢水温度充分均匀后完成测温、取样。lf精炼钢水进站的温度比转炉出站钢水的温度低12℃,在钢水进lf精炼后,直接按照成品成分目标要求配加合金,同时加石灰、碳化硅等造渣量进行造渣,然后下电极全程一次升温到位,钢水升温的目标温度按照高于钢种液相线90~110℃控制,升温完毕后,测温、取样。钢水实测温度在液相线上129℃,钢水实测温度-目标温度的下限值=39℃,钢水吹氩6min后,上连铸浇铸,浇铸过程控制良好,中包过热度满足浇铸要求,成品非金属夹杂物检测符合钢种要求。lf精炼效率较常规的操作提升5%。
21.实施例8
在公称容量为120吨的lf钢包炉上,冶炼钢种为gcr15的高碳钢(双联联工艺),转炉出完钢后吹氩5min,氩气流量300l/min,合金完全融化,钢水温度充分均匀后完成测温、取样。lf精炼钢水进站的温度比转炉出站钢水的温度低15℃,在钢水进lf精炼后,直接按照成品成分目标要求配加合金,同时加石灰、碳化硅等造渣量进行造渣,然后下电极全程一次升温到位,钢水升温的目标温度按照高于钢种液相线130~150℃控制,升温完毕后,测温、取样。钢水实测温度在液相线上191℃,钢水实测温度-目标温度的下限值=61℃,钢水吹氩10min后,上连铸浇铸,浇铸过程控制良好,中包过热度满足浇铸要求,成品非金属夹杂物检测符合钢种要求。lf精炼效率较常规的操作提升15%。
22.经统计某钢厂采用本发明方法300炉次的数据,lf精炼效率较“背景技术”部分提及的常规操作提升5%以上,连铸中包温度完全满足钢种浇铸需要,非金属夹杂检测均符合钢种标准要求。
再多了解一些

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